爐子“退燒”有妙招
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4月初的一天,河北鋼鐵集團邯鋼邯寶焦化廠干熄焦中控室內,四五名職工齊盯著一臺電腦。200攝氏度、198攝氏度……190攝氏度,看到干熄爐溫度1小時內竟然降低了10攝氏度,職工們臉上都露出了…
4月初的一天,河北鋼鐵集團邯鋼邯寶焦化廠干熄焦中控室內,四五名職工齊盯著一臺電腦。200攝氏度、198攝氏度……190攝氏度,看到干熄爐溫度1小時內竟然降低了10攝氏度,職工們臉上都露出了會心的微笑。
干熄爐降溫是干熄焦年修必須采取的步驟之一,在1000 ——450攝氏度之間時,溫度較高,降溫幅度較大。但到了450攝氏度以下,耐材與大氣的溫差變小,降溫速度也越來越慢,經常影響生產。“以前降溫速度太慢了,有時每小時只能降低2——3攝氏度,溫度好像停滯了,真是急死人!”干熄焦作業區作業長劉春雷說。
以前,國內干熄焦工藝在450攝氏度以下的降溫方法是,開一次除塵器人孔、鍋爐人孔、二次除塵器人孔導入冷空氣,進行降溫操作。但是因冷空氣經過鍋爐、除塵器等設備會有做功損失,并且部分冷空氣會和鍋爐換熱,造成耐材冷卻效果變差,干熄焦爐冷卻時間變長。
為解決這一問題,劉春雷等人通過現場分析,總結傳統降溫方式存在的缺陷,研究出一套快速降溫辦法。這個方法是,直接開風機兩側人孔,導入冷空氣冷卻耐材,這既避免了空氣經過鍋爐、除塵器等設備造成的做功損失,又避免了冷空氣被鍋爐加熱造成的換熱效果差的情況。同時,空氣直接進入風機,風量會明顯增大,有效加快了降溫速度,一次降溫最多只需3天半,大大節省了工藝處理時間。
“每套干熄焦每年年修一次,采取此方法降溫所需時間比國內同類型焦爐少2天,至少可創效157.9萬元。”劉春雷說。