邯鋼煉鐵部優化爐料結構降成本
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河北鋼鐵集團邯鋼煉鐵部圍繞鐵前降本增效目標,優化入爐、入燒、入球原料結構,以低價原料置換高價原料,促進進一步降低生鐵成本。 5月份,該部結合原料市場價格變化,及時調整生礦與球…
河北鋼鐵集團邯鋼煉鐵部圍繞鐵前降本增效目標,優化“入爐、入燒、入球”原料結構,以低價原料置換高價原料,促進進一步降低生鐵成本。
5月份,該部結合原料市場價格變化,及時調整生礦與球團礦的入爐比例,將4座高爐生礦配比由17%降至14%,球團礦配比由10%升至14%,以此來降低入爐原料成本。同時以降低入爐焦炭含粉率為攻關重點,通過規范料場卸車秩序,優化焦炭上料流程,改造焦線皮帶漏斗落差,減少物料在入爐輸送過程中的碾壓摔打,提高焦炭資源利用率。
該部以穩定爐況為基礎,加大“提煤降焦”攻關力度。在4座高爐強化標準化操作、改善爐內冶煉氣分的同時,多個部門相互協作,從優化操作制度和上料模式、改造設備缺陷等方面入手,為高爐改善指標創造條件。進入5月份以來,4座高爐比年初平均噸鐵焦比降低了20公斤、燃料比降低了24公斤,燃料成本降低685元。
該部燒結工序在繼續配吃鋼渣、軋鋼皮、煉鋼壓濾污泥等含鐵廢料的基礎上,將邯寶高爐瓦斯灰摻入混勻料中,使噸鐵含鐵廢料利用率提高2.2公斤。同時在保證燒結礦質量滿足高爐生產需要的條件下,用低品高硅的精粉全部替代高價、高品位的精粉,將巴西粗粉配量由15%降至10%,去掉部分高價精粉,使每噸混勻料成本降低18元,月可降低生產成本900萬元。
該部在優化原料結構中,充分考慮公司進料及庫存壓力,最大限度地配吃貨源充足、庫存量大的原料品種,緩解物料庫存資金占用。在保證混勻料配料中北非粉含量保持在4%的基礎上,逐步消化庫存3000噸伊朗粉,科學制定長期壓庫的印尼粉配吃方案。目前,該方案已通過燒結杯試驗,正在進行配加前各物料品種的平衡調整,確保配吃后混勻料成分穩定。
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