長鋼煉鐵廠:“串聯”改造降水耗
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
日前,長鋼煉鐵廠八高爐看水區域對爐腹及所有凸臺的連接方式進行了上下串聯改造,高爐整體用水量每小時減少了700m3左右,有效地降低了成本。 由于設計缺陷,八號高爐在2004年開產時,爐…
日前,長鋼煉鐵廠八高爐看水區域對爐腹及所有凸臺的連接方式進行了上下串聯改造,高爐整體用水量每小時減少了700m3左右,有效地降低了成本。
由于設計缺陷,八號高爐在2004年開產時,爐腹所有的冷卻壁均為單塊通水,用水量較大。隨著降成本力度不斷加大,煉鐵廠領導高度重視,成立了攻關小組,組織看水技術人員對冷卻壁凸臺的連接方式進行了改造。先是將 5、6段冷卻壁冷面進行了上下串聯改造,用水量有所減少,但是冷卻壁的熱面還是單個通水,高爐的用水量仍然很大。為徹底解決這一問題,煉鐵廠看水專家利用八高爐大修之機將5、6段冷卻壁的冷、熱兩面分別進行上下串聯改造,冷卻壁凸臺的連接方式改為上下四串聯。同時將7、8、9段凸臺的連接方式分別改為左右連接,從而使高爐整體用水量大大減少,同時,降低了因冷卻器漏水對高爐造成的影響,提高了操作工的安全性,促進了生產的高效運行。
延伸閱讀
- 上一篇:內蒙古多蒙德項目設計調試工作告捷 下一篇:寶鋼觸電體驗器獲國家專利