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長鋼8號高爐升級改造淘汰落后降本減排“雙贏”

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 首鋼長鋼公司把技術進步作為挖潛降本、增強企業競爭力的重要手段。近期,經過技術升級改造的8號1080立方米高爐投運后,淘汰了7號高爐52萬多噸落后產能,噸鐵燃料成本較7高爐降低30元。升級…

 首鋼長鋼公司把技術進步作為挖潛降本、增強企業競爭力的重要手段。近期,經過技術升級改造的8號1080立方米高爐投運后,淘汰了7號高爐52萬多噸落后產能,噸鐵燃料成本較7高爐降低30元。升級改造中還采用多項節能技術,有效提高了能源綜合利用率,每年可增效1685萬元,并大幅減少污染物排放量,實現了淘汰落后、降本減排“雙贏”。

  8號高爐技術升級改造工程于今年2月20開始,4月20日竣工投入運行,投產后4天就實現達產達效,日生產能力較大修前提高了400噸。截至5月底,8號高爐利用系數已達到2.605t/m3•d,噴煤比達到178.19kg/t•Fe。

  隨著八號高爐能力的提升,長鋼主動停止了舊區7號350立方米高爐的生產,從而淘汰了52萬多噸落后產能。

  盡管8號高爐投產僅一個多月,各項技術經濟指標尚未達到最好水平,但與被淘汰的7號高爐相比,在降耗方面仍表現出顯著優勢。其中,噴煤比較7號高爐高12kg/t,焦比低25kg/t,工序能耗低45kg/t,噸鐵燃料成本低30元。

  同時,與8號高爐配套的TRT高爐煤氣壓差發電機組由原來的7000KW改造為10000KW,自發電能力由2500度/小時提升到7000度/小時,年新增自發電能力3800萬度,增效1500萬元;上塔泵節能改造、除塵風機電機變頻改造,每年可節電294萬度,節約電費125萬元;沖渣水節水項目每日可減少補新水量500立方米,年效益60余萬元。幾項合計,年可增效1685萬元。

  該公司煉鐵廠技術人員稱,通過進一步強化生產組織和標準化作業,優化裝料制度,爐況會更加穩順,節能降耗產生的效益將進一步顯現。

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