邯鋼中板廠加熱爐煙氣余熱回收系統投運
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日前,河北鋼鐵集團邯鋼中板廠中板線1號加熱爐煙氣余熱回收系統安裝完成。據悉,該系統應用復合相變換熱技術,于7月11日順利生產出蒸汽,所產蒸汽13日并入公司蒸汽管網;經過一周的調試和試運…
日前,河北鋼鐵集團邯鋼中板廠中板線1號加熱爐煙氣余熱回收系統安裝完成。據悉,該系統應用復合相變換熱技術,于7月11日順利生產出蒸汽,所產蒸汽13日并入公司蒸汽管網;經過一周的調試和試運行,所產蒸汽計量于20日進入公司能源計量網。此舉標志著國內首例在軋鋼加熱爐煙氣余熱回收系統中,應用復合相變換熱技術進入正式運行階段。
此前,中板廠1號加熱爐排入大氣的煙氣溫度達到300℃以上,大量熱量白白浪費。為減少煙氣帶走熱量損失,該廠與多家單位進行了充分的技術交流,最終選定了復合相變換熱原理的余熱回收系統。與其他類型的余熱回收裝置相比,復合相變換熱技術可使煙氣排放溫度更低,回收煙氣余熱更充分,產生更多蒸汽,同時還可較長時間保持系統較高的余熱回收效率,延長設備的使用壽命。該系統可以在回收更低溫度煙氣熱量的同時,避免設備受熱裝置產生低溫酸露腐蝕,并減少積灰。此前,該技術多應用于電力、化工等行業的燃油和燃煤鍋爐的煙氣余熱回收,這次用于煙氣溫度更高的軋鋼加熱爐余熱回收在國內還是首例。
據了解,近段時間,該余熱回收系統運行運行正常,主要參數穩定,達到了設計要求。目前,在該廠1號熱爐正常生產情況下,該余熱回收系統可以產生最高1.27兆帕壓力的蒸汽,蒸汽產量每小時可達3.4噸左右,取得了較好的節能效果。據粗略估算,該余熱回收系統投運后,可使煙氣溫度下降到150攝氏度,有效減少大氣高溫污染;除去系統的軟水和電力消耗,每月可為公司多創效益20多萬元,年可創效240余萬元。