唐鋼3200立方米高爐低硅冶煉技術攻關實現降本增效
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截至8月中旬,河北鋼鐵集團唐鋼公司煉鐵廠深入推行的3200m3高爐低硅冶煉技術攻關,經過一年的潛心探索挖潛,鐵水含硅量由高于0.5%降至0.45%左右,年可創效1000多萬元。 低硅冶煉是降焦增效…
截至8月中旬,河北鋼鐵集團唐鋼公司煉鐵廠深入推行的3200m3高爐低硅冶煉技術攻關,經過一年的潛心探索挖潛,鐵水含硅量由高于0.5%降至0.45%左右,年可創效1000多萬元。
低硅冶煉是降焦增效的節能技術,通過調整高爐操作制度降低鐵水中含硅量,以達到減少焦炭等原燃料消耗的目的。按照煉鐵理論計算,鐵水中含硅量每降低0.1%,噸鐵焦比下降4~6kg,可使鐵產量增加近1.5%、噸鋼成本降低5元。
針對這一重點攻關課題,該廠建立鐵水含硅量控制制度,充分消化吸收瑞士德高專家攻關建議,集中高爐操作與技術人員從人、機、料、法、環、檢驗等六方面分析研究,找出原燃料、工藝控制、爐前出鐵生產組織、設備等影響鐵水含硅量高的原因,找出裝料、送風、造渣制度不合理等三方面原因,并采取一系列行之有效措施進行攻關。調整布料制度優化生產過程,改善爐料在爐喉分布狀態,促使上升煤氣氣流分布有機結合,提高煤氣利用率和爐況適應性,從而提高了爐料預熱和鐵水物理熱;冶煉過程中盡量全風量操作,使爐缸均勻、活躍,渣鐵物理熱充沛,并逐步加長風口長度,保證磚襯壁體溫度穩定,減少渣皮脫落次數;保證鐵水物理熱大于1500℃,適當提高爐渣堿度,保證脫硫效果及內控率控制水平。同時,修改和完善高爐基本操作制度,建立完善爐型管理體系,量化管理高爐日常操作,制定了科學適宜的高爐操作方針、技術方法。目前,該廠鐵水含硅量呈現繼續下降趨勢,為降本增效、煉鋼工序提供了良好條件。