長鋼設(shè)備檢修修舊利廢降成本
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長鋼設(shè)備檢修部一車間把降低設(shè)備故障、提高設(shè)備運(yùn)行率就是增加效益,減少非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間就是降低生產(chǎn)成本作為降本增效工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),全方位、全過程、全覆蓋開展降本增效工作,取得…
一車間鉗工一組在組長宋宏斌的帶領(lǐng)下,堅(jiān)持“能修不換、精打細(xì)算”的降本思路,大力開展修舊利廢和小改小革活動,他們立足本崗位實(shí)際,全員參與到修舊利廢及小改小革活動中,減少了故障時(shí)間、延長了設(shè)備定修周期、降低了非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間,促進(jìn)了該車間降本增效工作的有序進(jìn)行。
該車間負(fù)責(zé)維護(hù)燒結(jié)新、舊區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備。舊區(qū)球團(tuán)豎爐齒軸下料器是重要的生產(chǎn)設(shè)備,軸肩磨損造成漏料現(xiàn)象,直接影響著燒結(jié)生產(chǎn),同時(shí),頻繁更換齒軸也增加了職工的勞動強(qiáng)度和材料費(fèi)用。為此,他們自己動手,把磨損的軸用耐磨焊條進(jìn)行補(bǔ)焊。他們采用耐磨的DTL650焊條自行對磨損軸肩進(jìn)行堆焊、打磨修復(fù),并對其它配套裝配部件進(jìn)行尺寸校核后,自行動手加工制作,8月份,共修復(fù)4根軸,節(jié)約維修費(fèi)用2.4萬元。
球團(tuán)運(yùn)轉(zhuǎn)站料倉倉篦長期在高溫、大負(fù)荷環(huán)境中連續(xù)作業(yè),焊口經(jīng)常開裂,導(dǎo)致倉篦損壞,他們用普通焊條制作焊接倉篦為DTL650的耐磨堆焊焊條,提高了倉篦的使用壽命,降低了材料消耗。
球團(tuán)帶冷機(jī)臺車之間的球團(tuán)礦積料常常會引發(fā)臺車弓起,導(dǎo)致臺車掉道及停機(jī)事故。該車間對1號鏈板機(jī)下料口進(jìn)行革新改造,在常規(guī)下料斗上焊接加筋板,制作階梯狀下料斗,使常規(guī)落料位置遷移1米,避免了下料斗同時(shí)在同一區(qū)域下料時(shí)造成的落料堆積現(xiàn)象。他們還針對D800煤氣管道上的蝶閥因長期在露天運(yùn)行,灰塵、銹蝕堵塞導(dǎo)致閥門不能開啟的現(xiàn)象,采用油浸潤閥桿、更換密封墊等方式進(jìn)行維護(hù),節(jié)省備件費(fèi)用1.2萬元。