邯鋼邯寶煉鋼廠焦偉解決快速接頭漏油難題
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近日,河北鋼鐵集團邯鋼邯寶煉鋼廠職工焦偉成功解決連鑄機扇形段快速接頭漏油難題,消除了生產隱患,節約了備件費用。
近期,該廠連鑄機扇形段快速接頭經常因密封不好而漏油,有時甚至引起噴油著火事故,這在浪費液壓油的同時,也嚴重影響了生產順行。該廠連鑄液壓組組長焦偉看在眼里急在心上,決定攻克這一難題。
通過分析多起事故,焦偉終于找到了造成快速接頭漏油的原因。一是組合墊圈內外圈脫離,內圈橡膠密封圈失去鋼制外圈的保護而導致泄漏;二是組合墊的上下密封面不光滑,接頭擰緊時易造成組合墊內圈被搓開,損壞橡膠密封圈;三是接頭密封面太小,接頭擰緊時只是組合墊的部分被壓緊。
于是,焦偉迅速行動起來,他查閱了大量液壓設備維護書籍和密封件產品性能資料后,大膽提出采用整體式組合墊圈代替分體式組合墊圈的建議。同時,他還為墊圈安裝制定了標準,即裝配前必須仔細檢查配合面,保證進油孔配合面和堵頭配合面平整光滑無雜物,并在組合墊圈上下兩面涂抹潤滑油;加強備件驗貨,接頭密封面必須等于或大于組合墊圈外徑,以保證組合墊被全部壓實。
經上級同意,在一個月時間內,焦偉等人就完成了全部扇形段快速接頭的改造工作。使用證明,該改造有效減少了漏油事故,每月可節約液壓油費用5萬余元,年可降低液壓油及備品備件成本近100萬元。