攀鋼釩兩項改造降本1700萬元
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日前,隨著崗位人員啟動運輸帶的按鈕,鞍鋼集團攀鋼集團攀鋼釩公司煉鐵廠噴吹煤運輸系統和一期高爐小粒級燒結礦回收系統同時熱負荷試車,標志著這兩項改造工程完成并投入生產,預計每年可降低…
日前,隨著崗位人員啟動運輸帶的按鈕,鞍鋼集團攀鋼集團攀鋼釩公司煉鐵廠噴吹煤運輸系統和一期高爐小粒級燒結礦回收系統同時熱負荷試車,標志著這兩項改造工程完成并投入生產,預計每年可降低生產成本1700余萬元。
面對艱巨的扭虧控虧增效任務,該廠深挖內部潛力,查找工藝缺陷和不足,積極實施“短、平、快”創效項目,努力降低生產成本。由于設計缺陷,該廠全部噴吹煤由火車運輸至原料場,再依靠汽車倒運至1號、2號煤池,經皮帶系統倒運至噴煤作業區的磨機進行制粉作業。該廠經過深入細致調研,提出新增一條原煤供應皮帶系統,并主動承擔了部分施工項目。該項目投產后,預計每年可節約汽車倒運費用650萬元。
回收利用小粒級燒結礦是降低返礦的一個重要途徑,不僅可以緩解燒結保產壓力,還可以降低生產成本。目前,該廠已經建成了新3號、4號高爐小粒級燒結礦回收系統,每天回收使用小粒級燒結礦在400噸左右。但由于一期高爐場地狹窄,制約著小粒級燒結礦回收系統的建設。去年底以來,該廠與設計單位相關人員多次深入現場調研,借鑒新3號、4號高爐小粒級燒結礦回收系統建設經驗,提出了具體改造優化方案,充分利用現有場地積極組織施工。據介紹,一期高爐小粒級燒結礦投產后,每天可回收使用小粒級燒結礦300噸左右,年可降低生產成本1090萬元以上。
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