唐鋼上半年節能創效近4億元
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河北鋼鐵集團唐鋼通過深入推進精細化管理,對各工序進行節能改造,使二次能源利用率顯著提高。7月份,唐鋼噸鋼能源成本降低101.8元,完成了公司制定的降低100元的目標。1至7月份,唐鋼實現向…
河北鋼鐵集團唐鋼通過深入推進精細化管理,對各工序進行節能改造,使二次能源利用率顯著提高。7月份,唐鋼噸鋼能源成本降低101.8元,完成了公司制定的降低100元的目標。1至7月份,唐鋼實現向能源管理要效益3.96億元,噸鋼增效77.6元。
利用余熱余能增強自發電能力。唐鋼通過對焦化生產、高爐、熱風爐、轉爐、軋鋼加熱爐等實施技術改造,使各生產工序燃料消耗大幅降低,二次能源回收率明顯提高。煉焦快速鍋爐和導熱油爐的投產,降低了廠內煤氣消耗,煤氣量供應量增加了30萬立方米/天。煉鋼鋼包烘烤器蓄熱式改造節能效果明顯,一鋼軋煤氣消耗降低了6立方米/噸,二鋼軋煤氣消耗降低10立方米/噸,節約烤包用煤氣量近50%。目前,唐鋼焦爐煤氣實現了零放散,高爐煤氣放散率降至0.5%以下,轉爐煤氣回收達到120立方米/噸鋼以上,煉鋼余熱蒸汽回收達80公斤/噸鋼以上,各項指標躋身于行業領先行列。唐鋼新上了多臺發電機組,充分利用各工序節約下來的煤氣和余熱用于發電,發電項目噸鋼創效54.1元;日發電量達到700萬千瓦時,自發電比例達60%以上,較上年提高20個百分點,利用余熱余能發電水平進入業內領先行列。
主體工序能耗指標改善明顯。各單位通過深化對標挖潛攻關活動,使經濟技術指標不斷改善,圓滿實現年初制定的能源成本計劃目標,7月份實現工序噸鋼能源成本40.7元;煉焦洗精煤、煉鐵焦炭消耗、煉鋼氧耗等指標均較上年大幅降低。今年以來,唐鋼還大力改造、淘汰高耗能裝備,先后投入5000多萬元,對能效偏低的數十臺大功率水泵、電機、風機和8000多盞廠房照明燈實施改造或更新,年節電9000萬千瓦時以上,直接創效近5000萬元。
優化系統運行方式成效顯著。各單位上馬無功補償裝置,以減少無功損耗,提高功率因數;合理分配電站負荷,關停南區11萬變電站,減少電費支出;深入開展固體廢棄物資源綜合利用,提高固廢資源利用率;抓好水資源綜合利用攻關,使自來水用量每天減少了8000噸以上。(來源:中國冶金報)