石鋼投七億元打造綠色新形象
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花香草綠,碧樹成蔭……日前,記者在石鋼公司廠區看到,與人們心目中“濃煙滾滾”的鋼廠形象全然不同,這里儼然像是一個風景優美的大花園。 作為一家地處城市的鋼鐵企業,近年來,石鋼公…
花香草綠,碧樹成蔭……日前,記者在石鋼公司廠區看到,與人們心目中“濃煙滾滾”的鋼廠形象全然不同,這里儼然像是一個風景優美的大花園。
作為一家地處城市的鋼鐵企業,近年來,石鋼公司主動把節能減排當做關系企業生存發展的戰略工作來抓,以“綠色石鋼、精品石鋼、和諧石鋼”為理念,堅持綠色低碳生產、發展循環經濟,實施了一系列廠區綜合治理工程,使企業面貌發生了根本性變化。
把住源頭降污染
“鋼鐵企業的污染源主要有廢氣、廢水、廢渣三個方面,其中又以廢氣為重。”石鋼公司主要負責同志介紹說,鋼鐵企業的廢氣污染主要來自生產過程中產生的煙塵和燒結、冶煉、加熱爐、鍋爐燃燒能源過程中產生的硫和揮發成分。
在2010年以前的十余年間,石鋼公司先后投資5.68億元,實施了40余項環境治理工程,并采用“天車通過式+半密閉罩”、高效布袋除塵器等先進除塵技術,徹底消除了高爐出鐵、轉爐、電爐冶煉過程中產生的“黃龍”。2011年,石鋼公司淘汰了原有的4臺燒結機,削減污染物排放量達到80%以上,并先后投資1.16億元,實施了高爐區環保綜合整治、廠房封閉、物料輸送全封閉、煙氣自動監測系統安裝等減排項目工程。
從2010年開始,石鋼公司還實施了廠區環境綜合治理工程,拆除舊建筑物面積5萬多平方米,修整道路4.5萬平方米,整治管線3.3萬多米,新增綠化面積19萬平方米,全面改善了職工的辦公和生活條件,使公司綠化覆蓋率達45%,整體環境面貌和形象煥然一新。據統計,截至2012年底,石鋼累計環保投資已經超過7億元,并于2011年提前完成了“十二五”減排任務。
變廢為寶增效益
在不斷降低污染總量的同時,石鋼人還積極開動腦筋,把廢棄物作為再生資源充分利用,千方百計變“廢”為“寶”,實現了水、氣、渣資源化綜合利用。
在廢水處理上,石鋼公司首先加強了各生產工序中水的自循環,然后按照分質利用、串級使用原則,形成全公司大循環。該公司建設了一座處理能力為12000t/d的綜合污水處理廠,用以處理全廠的污水。“不同水質的水各有用處,新水或優質軟水用于生產上有特殊要求的工序,而普通生產、生活及綠化用水多用污水處理廠生產的中水。最近,動力廠的職工還將部分污水用在煉鐵廠的沖渣工作中。現在,公司的水循環利用率可達到97%以上。”石鋼公司有關負責人介紹說。
對于煉鐵、煉鋼產生的大量煤氣,石鋼公司更是不遺余力地進行回收再利用。如今,在其蒸汽鍋爐、軋鋼加熱爐、烘烤鋼包等一切可利用的地方,都燃燒著明亮的藍色火焰。據了解,目前,石鋼公司的高爐煤氣回收利用率可達到98%以上,噸鋼轉爐煤氣回收達到118立方米以上。同時,對固體廢棄物的處理也非常徹底,煉鐵廠的水渣全部銷售到水泥廠,作為水泥原料被利用;而煉鋼產生的鋼渣,經過技術人員的攻關,被用在了新型建筑材料的開發上,成為做彩色便道磚、鋼渣砌塊磚的原料。
石鋼公司安全環保能源部能源科科長史令存介紹說,對生產中產生的余熱,該公司也充分加以利用。2011年冬季,石鋼的部分剩余熱能就開始流入周邊上萬戶居民家中。到2012年,已實現供暖面積40萬平方米,預計2015年可實現供暖面積300萬平米,相當于替代3臺75噸采暖鍋爐,僅采暖期就可為我市減排二氧化硫800噸、氮氧化物383噸、煙粉塵123噸、二氧化碳13.6萬噸。
綠色產品促提升
在“綠色”產品的追求上,石鋼公司同樣孜孜不倦。在眾多鋼種中,有一種被稱為“綠色鋼種”的易切削非調質鋼,這類鋼省去了十分耗時耗能和增加排放污染環境的調質處理環節,得到了國際上許多國家的大力扶持。
石鋼易切削非調質鋼攻關小組負責人郝彥英告訴記者,2010年,該公司成功開發出了替代45鋼的SG45經濟性非調質鋼和工程機械桿類零件系列非調質鋼。SG45還成為石鋼第一個獲得自主知識產權、批量推廣應用的新產品,成為推動公司自主創新、科技進步的典范。非調質桿類材料的推廣應用,不僅使工程機械零部件制造企業摒棄了原來的調制處理工序,節省了大量的能源、降低了污染,還帶動了整個工程機械行業的產品升級。
目前,石鋼公司已經成功開發易切削非調質鋼40余個,廣泛應用于轎車發動機曲軸、活塞、連桿等關鍵安全件,產品穩定供應紅旗汽車、東風汽車、阿文美馳、卡特彼勒等高端客戶,在易切削非調質鋼市場的占有率達到了20%以上。