邯鋼400m2燒結機集氣管頭部刮板機改造
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邯鋼400m2燒結機集氣管頭部刮板機改造 郭英 (河北鋼鐵股份有限公司邯鄲分公司貯運中心) 摘要:針對邯鋼400m2燒結機機頭刮扳機鏈板易斷裂,導致大煙道積塵嚴重,影響燒結負壓的問題,通過改…
邯鋼400m2燒結機集氣管頭部刮板機改造
郭英
(河北鋼鐵股份有限公司邯鄲分公司貯運中心)
摘要:針對邯鋼400m2燒結機機頭刮扳機鏈板易斷裂,導致大煙道積塵嚴重,影響燒結負壓的問題,通過改變刮扳機箱體結構,調整托鏈器角度,改進刮板材質等,使刮板機工作穩定,消除了煙道積灰對燒結負壓的影響,同時也降低了備件成本和維護費用。
關鍵詞:燒結機 集氣管 刮扳機 托鏈器 鏈板
1前言
邯鋼400m2燒結機集氣管頭部的燒結礦粉塵是通過兩條刮板機(Tk1、Tk2)運走的。該刮板機主要由頭部箱體、尾部箱體和中間箱體三部分構成。兩刮板機由于設備本身結構及操作問題,經常發生斷鏈而造成長時間停機,每遇此況,燒結礦粉塵就會在刮板機槽體內積累,甚至堵住與刮板機上部相接的下料漏斗。大量積塵,不但影響集氣管的排氣量,而且使集氣管內的負壓受到嚴重影響,無法達到燒結機所需的正常負壓。針對這一情況,我們決定對刮板機進行改造,以消除生產隱患。
2刮板機結構存在的問題
通過檢查、分析認為,原刮板機主要存在以下問題:
(1)槽體內的滑道耐磨條短,且數量較少。
(2)頭部托鏈器水平夾角偏小,刮板機運行一段時間后,鏈板易絞在頭輪上,造成變形斷裂。
(3)箱體的寬度及高度不夠。由于箱體寬度小,粉塵堆積厚度大,鏈板不能及時將全部粉塵運走;箱體高度不足,使得上、下鏈板易絞在一起。
(4)刮料板的材質和制造質量不符合要求,影響其壽命。
由于以上種種問題,刮板機Tk1,Tk2的正常運轉周期僅為20天左右,每次停機檢修必更換鏈板,處理磨損滑道,導致設備維修費用居高不下,維護也不方便。由于積塵,集氣管內負壓一直偏低(約13kPa左右),影響生產。且因積塵過多,檢修時清料也占用相當長的時間。每次檢修需割開箱體,由此造成大面積內部組織剝落,不僅縮短了箱體使用壽命,而且導致箱體表面漏風,又要靠人工一點點去修補、堵漏,進一步增加了維修費用。
3改造方案及實施
針對原有結構存在的問題,進行了以下改造:
(1)槽體內的滑道原為寬度45mm,厚度15mm的耐磨條,現將其寬度改為60mm,厚度改為30mm,并在槽體內兩側對稱分布;槽體底部由原來二道滑道改為三道,一來,可更好地保護槽底,二者,使滑道在工作中各部位磨損均勻,提高其使用壽命。
(2)將刮板機頭輪前部托鏈器的水平方向夾角由原來的45°改為60°,使刮料板經過頭輪時能被及時托起,防止頭輪部位上下鏈板絞在一起,而發生鏈板剪斷事故。同時,在頭輪部位增設了可調節鏈節松緊的壓鏈輪,防止鏈條過松或過緊,如圖1所示。
(4)經與制造廠家聯系,對刮料板的材質進行了調整,增加鉻、鎳等耐磨合金元素的含量,要求Cr≥10%;Ni≥1.5%,并對廠家提供的刮料板材質進行核實,檢驗是否到達要求;同時提高刮料板鑄造質量,要求其表面要光滑,內、外部不允許有沙眼、氣孔等加工缺陷,并與廠家簽訂了備件技術協議,要求使用壽命達到一年以上,確保刮料板的質量。
為了確保改造順利實施,我們制定了詳細的檢修方案和施工網絡圖,落實好檢修用的工機具和人員安排,檢修人員提前在檢修現場將頭部箱體、中部箱體、尾部箱體以及滑道內的耐磨條進行預裝。2003年6月18日,400m2燒結機安排了24小時計劃檢修,由于前期準備工作比較充分,20小時內改造完成,達到預期效果,且一次試車成功。
4改造效果
經此改造后,刮板機的輸送能力由原來的800t/h提高到1070.12t/h,完全能夠保證集氣管中的礦塵被及時清走;刮料機鏈板使用6個月未出現過斷鏈事故;箱體也未發生剝落現象。兩臺刮板機運行正常,徹底消除了集氣管頭部積塵現象,大煙道負壓增至16kPa左右,對提高燒結礦產量質量發揮了積極作用。刮板使用壽命由原來不到一個月延長到現在的6~12個月,而且每次檢修幾乎不用更換其他部件,只需檢查鏈板銷子,大大節省了備件費用。按一套刮料板成本1萬元,一套滑道成本1.5萬元計算,每年即可節省備件費幾十萬元。此外,由于檢修維護方便,也節省了檢修時間和人工費用,綜合經濟效益十分可觀。
(3)將箱體寬度由原來的600mm改為640mm,高度由原來的470mm改為490mm。經此改造后,粉塵顆粒能均勻下落到箱體內部,同時隨著刮扳機的運轉被及時的拉走,使用效果良好。