一項改造創效35萬元
來源:首鋼日報|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
首鋼水鋼觀音山礦業分公司白云石焙燒車間深挖潛力降本增效,該車間通過對1號引風機、2號引風系統進行變頻器改造,預計年創效35萬元。 在常規運行時,電機的運行功率基本是固定在120千瓦左右…
首鋼水鋼觀音山礦業分公司白云石焙燒車間深挖潛力降本增效,該車間通過對1號引風機、2號引風系統進行變頻器改造,預計年創效35萬元。
在常規運行時,電機的運行功率基本是固定在120千瓦左右,引風量的控制只能靠風門和手動蝶閥的變動來控制,達不到節省電能的效果且非常不方便。為此,該車間對1號引風機進行了變頻改造,利用變頻器原理,接入PLC控制系統。改造后,變頻器在運行過程中可根據實際需求調節頻率,控制了風量的大小,引風量的控制不再需要靠風門和手動蝶閥的變動進行控制,只需主控室調整運行頻率,經過一段時間的實際運行,節電至少在20%。
1號引風機變頻改造成功后,該車間對2號引風系統進行了變頻改造。改造后大大降低了操作難度,節約用電在10%左右。兩座引風機經過變頻改造后,大大方便了風量大小控制的操作,減少勞動強度。同時也保證了引風機的運行平穩與安全,降本增效達35萬元。
延伸閱讀
- 上一篇:中煤能源預警“十二五”或現產能過剩 下一篇:鋼鐵一季度陷行業性虧損