攀鋼西昌鋼釩噸鋼鋼鐵料消耗逐月走低
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據攀鋼官方網站消息,2月份噸鋼鋼鐵料消耗是1193公斤,3月份是1178公斤,4月份是1169.76公斤……這是一組西昌鋼釩煉鋼廠噸鋼鋼鐵料消耗逐月走低的數據,此項消耗是煉鋼工序成本指標的指南針。…
據攀鋼官方網站消息,2月份噸鋼鋼鐵料消耗是1193公斤,3月份是1178公斤,4月份是1169.76公斤……
這是一組西昌鋼釩煉鋼廠噸鋼鋼鐵料消耗逐月走低的數據,此項消耗是煉鋼工序成本指標的“指南針”。該廠同時走低的數據還有噸鋼輔料消耗、噸鋼耐材消耗和合金消耗。
“這些變化說明我們廠成本在逐月下降,煉鋼工序降成本步伐越來越穩健。”西昌鋼釩煉鋼廠生產技術室副主任張龍超高興地對筆者說。
一
為控制煉鋼工序成本,降低成本費用,該廠成立了成本控制攻關隊,以“降本增效,降低鋼鐵料消耗”為重點的攻關項目逐一確定:加強過程控制,避免各類事故發生;精確熱平衡計算,制定現有條件下加廢鋼指導措施,提高廢鋼消耗量;減少轉爐深吹率,鞏固復吹效果,利用熱更換技術作好全爐役復吹工作,提釩時降低扒渣鐵損熱;優化產品設計方案,提高成分控制精度,降低合金成本。
在攻關中,他們重點理順生產工藝。張龍超認為,通過連續幾個月的科技攻關和成本控制分析,促進了煉鋼工序成本的降低。
二
“加強橫向溝通聯系,穩定提高鐵水罐裝容量,有利于提高直兌率,減少熱量損耗。”該廠調度室值班長邱偉坦言,這樣運行的效果很明顯,直兌率由以前的30%已經穩步上升到了85%。
該廠調度室和各作業區加強協調,不僅提高了物流水平,還加快了周轉運行效率。
“我們每半個月大概要清理回收鋼渣10余噸,力爭做到‘顆粒歸倉’,回收再利用。”5月23日一接班,爐長陳文平便組織幾名班組職工,對從轉爐內噴濺出來的鋼渣進行清理回收。
“為節省成本,噴槍、鏜孔工器具等小型機工具,都是大伙兒通過修舊利廢后再進行使用,最大限度地避免了浪費。”脫硫提釩作業區倒班作業長辛明邊說邊關閉了一個路燈開關。
三
為有效提高提釩轉爐爐齡,降低成本單耗,該廠將科技創新運用到對標挖潛、增收節支中,成功開發出“釩渣護爐”技術研究成果。
目前,該廠提釩轉爐已經安全平穩運行了2100爐。提釩轉爐作業區作業長卓均說,到今年底,他們力爭實現安全平穩運行8000爐的目標。
“連鑄坯質量合格率達到了98%,比計劃值高出2.45個百分點。”該廠連鑄作業區丙班倒班作業長劉關洪介紹,這得益于該廠狠抓職工操作培訓,對設備加強維護保養。
5月24日,30余名職工在煉鋼精煉作業區交接班室聽取精煉班長向霜傳授技術。該廠各作業區像這樣利用交接班時間給職工講課是常事,大大促進了職工操作水平的提高。
眾人劃槳開大船。為扎實做好降本增效工作,該廠黨委在黨員職工中開展了“我是黨員我帶頭,降本增效作貢獻”活動;工會圍繞目標在重要工序和崗位開展了橫班小指標競賽,有力地促進了煉鋼工序成本持續走低。
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