首鋼長鋼軋鋼廠降本增效一千八百余萬元
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首鋼長鋼軋鋼廠強管理、提產能、挖潛力、增效益,實現經營生產和各項指標穩步提升,4月份實現降本增效1892萬元,超額完成公司下達的降本增效考核指標。群策群力定課題攻關。圍繞如何完成2012…
首鋼長鋼軋鋼廠強管理、提產能、挖潛力、增效益,實現經營生產和各項指標穩步提升,4月份實現降本增效1892萬元,超額完成公司下達的降本增效考核指標。
群策群力定課題攻關。圍繞如何完成2012年對標挖潛降本增效指標,確定了調整倍尺精度、提高成材率指標、提高連軋車間直徑12切分螺成材率、攻關課題、棒材車間直徑12螺、直徑14螺小規格四切分產量提升等12項攻關課題。其中,棒材車間加強軋機預裝、導衛裝配的可控性,制定嚴格的操作標準,增加了生產過程的可追溯性,從而大大提高了小規格產品的產能。
優化調整產品結構。棒材車間通過優化孔型設計、導位安裝、配輥,嚴格控制料型尺寸,在保證實料尺寸的前提下,通過調整電機轉速實現無張力或微張力軋制,成功試軋出HRBL335、HRBL400、HRBL500左旋帶肋錨桿鋼。同時,通過“控軋控冷”技術,試軋了HRB400低成本高強度熱軋帶肋鋼筋,有效降低了冶煉系統合金消耗。
周成本核算對標挖潛降成本。以提高成材率指標、降低軋鋼工序消耗為目標,從鋼坯消耗、能源消耗、備件材料消耗入手,建立周成本核算制度,實行動態考核機制。在鋼坯消耗指標中,各車間嚴把鋼坯質量進口關,杜絕不合格鋼坯進入軋鋼工序,同時嚴格標準化操作,合理調整空煤比,有效降低鋼坯消耗。在能源消耗指標中,各車間班組認真記錄當班的能源消耗情況,針對能源消耗指標超標情況,分析原因,制定對策,力爭降低能源消耗。在備件材料消耗中,要求各車間對一周材料備件消耗進行認真分析匯總,特別針對導衛消耗大的特點,各班組認真核對一周的導衛消耗情況,對導衛質量進行跟蹤,確保了材料備件質量,降低了備件材料消耗。