東北特鋼高線公司提升產(chǎn)品質量
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從東北特鋼集團大連高合金線材公司獲悉:9月份,高線公司技術質量工作取得可喜成績,產(chǎn)品質量整體水平明顯提升,主要質量指標全部完成計劃目標,有力推動了公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展。其中,成材率…
從東北特鋼集團大連高合金線材公司獲悉:9月份,高線公司技術質量工作取得可喜成績,產(chǎn)品質量整體水平明顯提升,主要質量指標全部完成計劃目標,有力推動了公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展。其中,成材率計劃93%,實際完成93.5%;鋼錠(坯)合格率計劃99.5%,實際完成99.61%;鋼材合格率計劃99 %,實際完成99%;內損率計劃0.55%,實際完成0.44%;萬元銷售損失額計劃15元/萬元,實際完成14.42元/萬元;萬元異議額計劃20元/萬元,實際完成11.18元/萬元。
面對前一階段技術質量工作存在的問題,高線公司以質量月活動為契機,加大了技術質量工作的力度。月初,公司技術質量工作負責人組織相關技術人員根據(jù)當月的合同,進行了工藝策劃,對主要質量問題進行認真梳理,確定了當月解決的重點問題,并制定相應的攻關措施,以全面提升產(chǎn)品成材率,降低廢品量,促進整體質量水平提升。
9月份,公司技術質量系統(tǒng)根據(jù)當月合同,加強了鉻不銹、鎳不銹產(chǎn)品的質量控制。在生產(chǎn)鉻不銹產(chǎn)品中,重點關注氣閥鋼生產(chǎn)。他們在冶煉過程中,對容易出現(xiàn)縮孔的連鑄環(huán)節(jié),通過解決過熱度與拉速問題,冶煉的6爐氣閥鋼低倍縮孔均控制在1.5級以下;在軋制過程中,他們根據(jù)客戶對產(chǎn)品的尺寸、硬度、晶粒度、脫碳層的嚴格要求,制定了氣閥鋼生產(chǎn)的工藝控制要點,實施嚴格的控制措施,確保了生產(chǎn)的氣閥鋼盤條滿足客戶技術條件要求。通過努力,當月,鉻不銹成材率達到93.3%,比計劃提高2.3個百分點。針對鎳不銹產(chǎn)品存在橫紋、劃傷、折疊等問題,技術人員、設備人員、現(xiàn)場操作人員共同進行現(xiàn)場排查,找到問題點。最終通過更換斯太爾摩風冷線輥道,徹底解決了產(chǎn)品橫紋缺陷,減少了修磨量,鎳不銹成材率也有所提高,達到93.33%,比計劃提高0.33個百分點。對鐵素體和半馬氏體不銹鋼連鑄坯皮下裂紋、中心裂紋問題,技術人員通過控制中間包的過熱度,減少波動和對連鑄工藝拉速與過熱度的匹配進行嚴格控制等措施,9月份,鐵素體的裂紋得到明顯改善,半馬氏體全部合格。同時,對酸霧腐蝕造成產(chǎn)品麻面問題進行重點攻關。一是下發(fā)了《精整鋼材轉移管理規(guī)定》,對產(chǎn)品的生產(chǎn)流程、酸洗時間,以及酸洗后的放置時間進行了嚴格規(guī)定;二是開始使用新酸洗線進行300系列酸洗,緩解了UVK的酸洗壓力,減少產(chǎn)品在現(xiàn)場的堆放,從而減少因酸霧腐蝕造成的廢品增加現(xiàn)象。9月份,廢品量153噸,比8月份減少了99噸。
9月份,高線公司借力質量月活動,通過加大技術質量工作力度,公司全月技術質量工作水平整體提升,從而全面推動了公司各項工作的順利開展。
面對前一階段技術質量工作存在的問題,高線公司以質量月活動為契機,加大了技術質量工作的力度。月初,公司技術質量工作負責人組織相關技術人員根據(jù)當月的合同,進行了工藝策劃,對主要質量問題進行認真梳理,確定了當月解決的重點問題,并制定相應的攻關措施,以全面提升產(chǎn)品成材率,降低廢品量,促進整體質量水平提升。
9月份,公司技術質量系統(tǒng)根據(jù)當月合同,加強了鉻不銹、鎳不銹產(chǎn)品的質量控制。在生產(chǎn)鉻不銹產(chǎn)品中,重點關注氣閥鋼生產(chǎn)。他們在冶煉過程中,對容易出現(xiàn)縮孔的連鑄環(huán)節(jié),通過解決過熱度與拉速問題,冶煉的6爐氣閥鋼低倍縮孔均控制在1.5級以下;在軋制過程中,他們根據(jù)客戶對產(chǎn)品的尺寸、硬度、晶粒度、脫碳層的嚴格要求,制定了氣閥鋼生產(chǎn)的工藝控制要點,實施嚴格的控制措施,確保了生產(chǎn)的氣閥鋼盤條滿足客戶技術條件要求。通過努力,當月,鉻不銹成材率達到93.3%,比計劃提高2.3個百分點。針對鎳不銹產(chǎn)品存在橫紋、劃傷、折疊等問題,技術人員、設備人員、現(xiàn)場操作人員共同進行現(xiàn)場排查,找到問題點。最終通過更換斯太爾摩風冷線輥道,徹底解決了產(chǎn)品橫紋缺陷,減少了修磨量,鎳不銹成材率也有所提高,達到93.33%,比計劃提高0.33個百分點。對鐵素體和半馬氏體不銹鋼連鑄坯皮下裂紋、中心裂紋問題,技術人員通過控制中間包的過熱度,減少波動和對連鑄工藝拉速與過熱度的匹配進行嚴格控制等措施,9月份,鐵素體的裂紋得到明顯改善,半馬氏體全部合格。同時,對酸霧腐蝕造成產(chǎn)品麻面問題進行重點攻關。一是下發(fā)了《精整鋼材轉移管理規(guī)定》,對產(chǎn)品的生產(chǎn)流程、酸洗時間,以及酸洗后的放置時間進行了嚴格規(guī)定;二是開始使用新酸洗線進行300系列酸洗,緩解了UVK的酸洗壓力,減少產(chǎn)品在現(xiàn)場的堆放,從而減少因酸霧腐蝕造成的廢品增加現(xiàn)象。9月份,廢品量153噸,比8月份減少了99噸。
9月份,高線公司借力質量月活動,通過加大技術質量工作力度,公司全月技術質量工作水平整體提升,從而全面推動了公司各項工作的順利開展。