安鋼二煉軋廠進口備件國產化降本1300萬元
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2012年,面對極端嚴峻的市場形勢,安鋼第二煉軋廠緊緊圍繞系統降本工作主線,在保證設備功能、精度和運行質量的前提下,穩步推進進口備件國產化工作,全年累計節省進口備件費用1300萬元。該廠…
2012年,面對極端嚴峻的市場形勢,安鋼第二煉軋廠緊緊圍繞系統降本工作主線,在保證設備功能、精度和運行質量的前提下,穩步推進進口備件國產化工作,全年累計節省進口備件費用1300萬元。
該廠高度重視,專門成立了進口備件國產化攻關組,針對每個項目開展深入細致的調查研究,收集相關經驗數據,制訂切實可行的試驗方案,定期選派專業技術人員深入國內相關備件生產廠家考察調研,與有實力的廠商溝通交流,提出設備性能和精度要求,與對方一起反復論證方案可行性,確定相關的合作事宜。為了不影響正常生產,有效避免設備國產化后可能產生的工作效率和運行質量下降問題,該廠堅持設備功能和精度優先原則,采用循序漸進的方法從低端設備開始改造,積累經驗后再擴展到關鍵設備,取得完全成功后全面推廣應用。此外,該廠定期召開項目進展座談會,對國產化備件的申報、安裝和下線情況及時通報,建立重點備件詳細臺賬,對已經上線運行的國產化備件運行狀況實時跟蹤,根據數據記錄不斷優化改進,逐步提高備件國產化后使用的性價比。同時,該廠還著力加強難題攻關力度和力量,消化吸收新技術,堅持自主創新,抓大不放小,逐步擴大備件國產化范圍。
2012年,該廠先后對爐卷機組萬向接軸、卷筒和熱矯傳動軸等昂貴的進口備件進行了國產化,改造設備均能夠良好運行,在保證生產穩定的前提下降低了生產運行成本。
該廠高度重視,專門成立了進口備件國產化攻關組,針對每個項目開展深入細致的調查研究,收集相關經驗數據,制訂切實可行的試驗方案,定期選派專業技術人員深入國內相關備件生產廠家考察調研,與有實力的廠商溝通交流,提出設備性能和精度要求,與對方一起反復論證方案可行性,確定相關的合作事宜。為了不影響正常生產,有效避免設備國產化后可能產生的工作效率和運行質量下降問題,該廠堅持設備功能和精度優先原則,采用循序漸進的方法從低端設備開始改造,積累經驗后再擴展到關鍵設備,取得完全成功后全面推廣應用。此外,該廠定期召開項目進展座談會,對國產化備件的申報、安裝和下線情況及時通報,建立重點備件詳細臺賬,對已經上線運行的國產化備件運行狀況實時跟蹤,根據數據記錄不斷優化改進,逐步提高備件國產化后使用的性價比。同時,該廠還著力加強難題攻關力度和力量,消化吸收新技術,堅持自主創新,抓大不放小,逐步擴大備件國產化范圍。
2012年,該廠先后對爐卷機組萬向接軸、卷筒和熱矯傳動軸等昂貴的進口備件進行了國產化,改造設備均能夠良好運行,在保證生產穩定的前提下降低了生產運行成本。