首鋼京唐公司降低高爐返礦率成效顯著
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面對嚴峻的市場形勢,京唐公司從精料冶煉觀念向經料轉變,在保高爐長期順穩生產的同時,千方百計降本增效。他們通過增強職工質量意識、成本觀念,加強篩分管理、完善自動化控制等一系列強有力…
面對嚴峻的市場形勢,京唐公司從“精料”冶煉觀念向“經料”轉變,在保高爐長期順穩生產的同時,千方百計降本增效。他們通過增強職工質量意識、成本觀念,加強篩分管理、完善自動化控制等一系列強有力措施,使高爐返礦率由14%降低到8.7%,月降低礦耗約21750噸,增效554萬元。
高爐返礦是指燒結礦在入爐前經過篩分后的篩下物,返礦粒度要求小于篩孔孔徑。以前,高爐返礦率總是在14%左右,煉鐵生產成本居高不下。為此,京唐公司煉鐵作業部通過深入研究,細致分析,從設備、工藝、崗位操作、精細化管理等環節,逐個進行排查,有效降低了高爐返礦率。
通過深入調研分析,他們發現崗位職工的生產意識還停留在“保供料”上,日常工作中,只保證高爐所需的料量,而對所供料的質量則不上心,質量意識相對薄弱。煉鐵分廠領導針對這種情況,提出“抓質量,保供料”的操作方針,要求各班作業長利用班前班后會對崗位職工進行原燃料知識培訓,講解原燃料的質量對高爐正常運行和降成本的重要性,增強崗位職工的質量控制意識,提升主觀能動性,促進返礦率的降低。
在降低高爐返礦率的工作中,煉鐵作業部對原燃料管理制度進行了重新修訂,進一步細化了燒結礦篩分管理。加大篩網檢查力度,每月對燒結礦的篩分情況抽檢次數不少于3次,并落實到崗、責任到人,保證燒結礦的篩分質量;建立了篩分質量預警機制。為保證入爐燒結礦的質量,煉鐵作業部原料專業通過對篩分數據的整理、匯總和分析,把篩分監控過程由分流量改為秒流量,同時減小下料閘口的開度,做到薄料層篩分,有效地降低了入爐燒結礦的粉末量,同時完善了自動化控制程序,實現篩分過程自動化控制預警,保證崗位職工能及時發現和處理問題。煉鐵作業部設備專業還細致研究篩分環節,通過提高篩網質量、縮小篩網孔徑的辦法,降低高爐返礦率
高爐返礦是指燒結礦在入爐前經過篩分后的篩下物,返礦粒度要求小于篩孔孔徑。以前,高爐返礦率總是在14%左右,煉鐵生產成本居高不下。為此,京唐公司煉鐵作業部通過深入研究,細致分析,從設備、工藝、崗位操作、精細化管理等環節,逐個進行排查,有效降低了高爐返礦率。
通過深入調研分析,他們發現崗位職工的生產意識還停留在“保供料”上,日常工作中,只保證高爐所需的料量,而對所供料的質量則不上心,質量意識相對薄弱。煉鐵分廠領導針對這種情況,提出“抓質量,保供料”的操作方針,要求各班作業長利用班前班后會對崗位職工進行原燃料知識培訓,講解原燃料的質量對高爐正常運行和降成本的重要性,增強崗位職工的質量控制意識,提升主觀能動性,促進返礦率的降低。
在降低高爐返礦率的工作中,煉鐵作業部對原燃料管理制度進行了重新修訂,進一步細化了燒結礦篩分管理。加大篩網檢查力度,每月對燒結礦的篩分情況抽檢次數不少于3次,并落實到崗、責任到人,保證燒結礦的篩分質量;建立了篩分質量預警機制。為保證入爐燒結礦的質量,煉鐵作業部原料專業通過對篩分數據的整理、匯總和分析,把篩分監控過程由分流量改為秒流量,同時減小下料閘口的開度,做到薄料層篩分,有效地降低了入爐燒結礦的粉末量,同時完善了自動化控制程序,實現篩分過程自動化控制預警,保證崗位職工能及時發現和處理問題。煉鐵作業部設備專業還細致研究篩分環節,通過提高篩網質量、縮小篩網孔徑的辦法,降低高爐返礦率