“全自動測溫取樣”助推遷鋼精煉上水平
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為提高精煉設備自動化和精細化程度,實現潔凈鋼冶煉,遷鋼公司組織攻關精煉系統自動測溫取樣技術。經過調研和系統研發,首套機器人自動測溫取樣系統在一煉鋼LF爐成功上線使用。經過現場考驗,…
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機器人自動測溫取樣系統由遷鋼和首鋼莫托曼公司聯合設計研發,將工業機器人和冶金現場實際結合起來,有效解決了高溫、粉塵、強磁場環境下機器人穩定運行的難題,最終實現了全自動測溫取樣。該系統主要由后臺控制系統、機器人本體、探頭存放倉和槍體本身四部分構成,其中,二級計算機控制模型可以按照生產需要,設定、控制機械手的運行軌跡,進行測溫取樣。機器人不僅可以精確檢測出鋼水某一點的溫度,還可以快速取出鋼水樣品,對提高鋼水溫度控制精度,提高冶煉質量,降低原材料消耗和職工勞動強度具有重要意義。
遷鋼公司堅持實施以全流程精心操作、精準控制、精益求精為內容的精細化管理,本著“不斷提高設備自動化程度,盡最大可能減少人為干預”的原則,持續進行設備自動化升級改造,以達到穩定操作、降低消耗、提高質量,滿足生產精品板材的需要。鋼水在精煉過程中,溫度隨時在變化,過去人工測溫取樣,存在一定的不穩定性和差異性,操作上很難實現精確定點取樣,最終得到的鋼水溫度不可避免存在偏差。尤其是按照板坯恒定拉速組織生產后,對鋼水溫度的控制精度提出了更加苛刻的要求,1度的誤差都有可能造成拉速的波動,影響生產組織銜接。
為了設備盡快投入使用,精煉技術人員一方面查閱大量技術資料,對國外蒂森自動化測溫取樣情況進行調研;另一方面不斷收集數據,進行對比分析,積累了大量寶貴的原始數據,并將這些數據與生產工藝緊密結合,向莫托曼設計方提出了工藝上的要求。在安裝調試過程中,技術人員還對機器人的原始設計進行了多處改進和提高。例如,測溫取樣過程中,需要計算鋼水凈空,以便知道測溫槍插入深度。為此,經過研究攻關,最終在升降裝置上安裝了激光液面定位儀,及時測量出凈空數據傳到后臺,保證了測溫數據的準確性。
通過多年的不斷摸索實踐積累,機器人自動測溫取樣系統逐步成熟完善,測溫精度控制在正負3度,機器人使用率穩定在95%以上