包鋼熱電廠、煉鐵廠聯合降低噸鐵生產成本
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今年年初,公司加大降低噸鋼綜合能耗工作力度,煉鐵廠作為工藝流程中的重要一環,在降低“鐵成本”上研究考量,與熱電廠聯手在“風”上做起了文章。從2月底到3月20日,僅減少冷風購買量一項,…
今年年初,公司加大降低噸鋼綜合能耗工作力度,煉鐵廠作為工藝流程中的重要一環,在降低“鐵成本”上研究考量,與熱電廠聯手在“風”上做起了文章。從2月底到3月20日,僅減少冷風購買量一項,煉鐵廠就節約資金223萬元。
高爐生產用風量不是一個定值,隨時需要根據實際情況調節風量。以往根據高爐需求和安全保供的要求,熱電廠采取大風機高負荷供風方式,當冷風輸送到高爐后,再由煉鐵廠人員根據生產需要調節高爐用風量,富余冷風直接對空排放。而排掉的這部分冷風就相當于風的生產單位——熱電廠做了無用功,造成了成本的增加。
如何使鼓風機更加合理經濟地運行,在保證高爐生產的前提下,減少資源浪費、降低生產成本?為解此題,在公司生產部的組織下,熱電廠專門成立攻關小組,提出將備用5號汽輪鼓風機代替供風量大的1號汽輪鼓風機,改變“大馬拉小車”的粗放式配風方式,以達到高爐放風閥全部關閉的最終目標。
高爐生產不允許該項試驗有半點失誤。試驗中,第一個出現的“攔路虎”就是汽輪鼓風機機組的操作系統能否滿足高爐頻繁加減負荷要求,而兩廠崗位人員如何聯系配合,杜絕汽輪鼓風機機組發生跳機危險等問題也接踵而至。熱電廠生產部部長李平與鼓風車間主任馬鵬程召集手下得力干將,制定方案,反復論證,通過加強設備巡檢、監護、特護和溝通聯系,并邀請煉鐵廠相關人員到現場參加調試,解決了兩廠共同的難題。經過兩周的試驗,2月底,熱電廠徹底實現了精細化配風。目前,兩廠生產平穩,節能降耗、降本增效也隨著5號高爐基本實現高爐放風閥全關閉而落地生根。
張延安是5號汽輪鼓風機運行司機。改變配風方式后,他的工作量也隨之加大。他表示,現在雖然累點兒,但心里舒坦,原來看著生產出的冷風白白浪費,大家都覺得心疼。下一步,熱電廠將根據不同季節、高爐的不同需求,進行及時調整,將此經濟運行的模式運用到各風機中,為煉鐵廠降低生產成本助力