通鋼公司高速線材廠三項措施提高成材率
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在“從點滴做起、為生存而戰”主題實踐活動中,通鋼公司高速線材廠生產技術科組成攻關小組,通過三項措施對成材率主要創效指標開展了攻關,收到較好效果。一季度,成材率完成97.65%目標值,同…
在“從點滴做起、為生存而戰”主題實踐活動中,通鋼公司高速線材廠生產技術科組成攻關小組,通過三項措施對成材率主要創效指標開展了攻關,收到較好效果。一季度,成材率完成97.65%目標值,同期提高了0.05個百分點,創造效益近10萬元。
攻關小組通過和對標單位對比找差,在生產中實施中低溫軋制,嚴格控制加熱溫度,杜絕軋制高溫鋼。在生產線出現問題檢修停車時,嚴格控制坯材在高溫環境的存儲時間,同時使爐內的氣氛始終保證在微還原氣氛下,盡最大的能力使氧化燒損量降低到最小。嚴格控制切頭尾量在規定范圍內,使其能在滿足生產要求的前提下達到最小值。杜絕因坯料誤判而產生的中間切廢情況的發生。在最后一道人工修剪尾部缺陷時,視尾部缺陷程度進行控制,在保證產品質量的前提下,杜絕人為修剪浪費的情況發生。針對軋廢量偏高這一技術問題,攻關小組首先從軋制線調整入手,保證軋制線的直線性,以確保軋材在機架間順利通過。其次是嚴格按照軋制表中所給出的輥逢數據進行調整,根據軋槽的磨損量進行微調;最后保證每架備機、每個軋槽都在公差范圍內,保證軋件在其中運行的穩定性。