冷鋼煉鐵廠改進技術年可節約泥炮油缸維修費30萬
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湖南博長控股集團有限公司近期來改進技術,加強管理,降本增效工作穩步推進,取得了良好的經濟效益和社會效益。冷鋼煉鐵廠高爐泥炮承擔鐵口堵口用,由于長期工作在高溫、多塵、大負載的環境下…
湖南博長控股集團有限公司近期來改進技術,加強管理,降本增效工作穩步推進,取得了良好的經濟效益和社會效益。冷鋼煉鐵廠高爐泥炮承擔鐵口堵口用,由于長期工作在高溫、多塵、大負載的環境下,油缸磨損拉傷嚴重,外委維修量大,年外修費用在30萬元以上。針對此種情況,冷鋼煉鐵廠通過改進技術、加強管理,采取一系列行之有效的措施:
一是潤滑工作由倒班爐前工加油改成責任心強的維修工專人負責,手動油杯方式改成電動干油泵加油,確保所有運動點都得到合理及時潤滑。
二是在出鐵過程中、堵口后及時對油缸、油管打水降溫,避免溫度過高使液壓油焦質化、油缸密封件老化失效。
三是加強油箱密封處理,杜絕水、灰塵進入油箱內,加強備件保管,防止雜質、水進入油缸內。加強檢查,發現油缸有異常及時更換,不讓問題擴大化。
四是更換高壓膠管,嚴格按要求進行。清理接頭周邊衛生,不帶手套,不讓雜質帶入。
五是加強對操作工的培訓,提高責任心,進出加油油管平時包扎,加油時對油桶、油箱空氣過濾器周邊清理干凈。
六是對回轉油缸上、下支承部件定期測量,對磨損超過允許范圍的及時更換,確保油缸活塞桿在伸縮過程中不會出走曲線運動。
以上措施經過一段時間的運作,效果十分理想,油缸磨損拉傷情況大大減少,基本避免了外委維修,冷鋼煉鐵廠僅此一項年可節約泥炮油缸維修費用30余萬元,取得了良好的經濟效益和社會效益
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