漣鋼:攻關挖潛降油耗月節省十萬
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今年來,華菱漣鋼檢修中心210轉爐作業區連鑄鉗工班針對210轉爐廠連鑄機液壓系統油耗高的問題,開展攻關活動,油耗成本每月比去年同期降低10多萬元。210轉爐作業區連鑄鉗工班負責210轉爐廠連鑄…
今年來,華菱漣鋼檢修中心210轉爐作業區連鑄鉗工班針對210轉爐廠連鑄機液壓系統油耗高的問題,開展攻關活動,油耗成本每月比去年同期降低10多萬元。
210轉爐作業區連鑄鉗工班負責210轉爐廠連鑄區域的機械設備維護,而連鑄機液壓系統是210轉爐廠連鑄系統中的核心設備,其運行狀況的好壞對整個連鑄生產起著決定性作用。在投產之時,該系統每個月的油耗要40-50桶,甚至于上百桶,遠遠高于同類企業。
由于大部分液壓系統處于高溫環境中,同時一些設備裝配和密封元件因為存在質量問題,導致漏油點過多,油耗居高不下。為此,作業區下達了每月只能消耗20桶的攻關指標,要求半年之內解決連鑄油耗高于同類企業的現象。
為降低油耗,作業區成立液壓技術專業化小組,建立設備運行控制檔案,摸索設備劣化趨勢和維護檢修周期。同時與210轉爐廠協商配合,統計出易出現操作失誤點,實行精細操作控制。開展攻關以來,液壓油消耗由以前的月消耗40多桶減少到月消耗20多桶。
第一期攻關目標實現了,作業區又繼續加壓,要求連鑄液壓油耗控制在每月4—5桶之內。
連鑄鉗工班的師傅們沒有畏難,他們仔細研究,認真分析來尋找降低油耗的途徑。通過加強對液壓油液的循環過濾處理,減少油液滲漏;規范液壓設備檢修拆裝技術標準,實行無環境污染的精確作業,并加強對設備的點檢維護。目前,每個月液壓油消耗僅為1-2桶,同時減少了熱停工時間,提高了板坯質量