本鋼板材煉鐵廠“五重奏”演繹“雙過半”
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板材煉鐵廠以降本增效為核心,以高爐長期穩定順行、穩產高產為基礎,以安全生產和設備高效運行為保障,以工藝技術進步為依托,以科學化、規范化、標準化、精細化管理為動力,奏響“五重奏”,…
板材煉鐵廠以降本增效為核心,以高爐長期穩定順行、穩產高產為基礎,以安全生產和設備高效運行為保障,以工藝技術進步為依托,以科學化、規范化、標準化、精細化管理為動力,奏響“五重奏”,實現了生產經營“雙過半”。上半年,生鐵產量超計劃7.1萬噸;燒結礦超計劃2.9萬噸;成本指標同比降低2.7億元,各項主要經濟技術指標全面突破,不斷刷新歷史最好水平。
堅持以高爐長期穩定順行為第一要務,科學高效、經濟合理組織生產。高爐系統堅持貫徹推行“拓寬礦石平臺、均勻中間環帶、減少中心焦量、提高煤氣利用”的操作路線,實行大高爐趨勢化管理,使鐵水質量穩步提高。燒結系統狠抓原燃料質量和燒結質量,嚴格執行原燃料預警制度和“逢修必堵”原則,優質高效地滿足了高爐生產用料要求。供輔系統以優質保供為目標,牢固樹立“一盤棋”思想,不斷提高操作水平。
以工藝技術進步為依托,降焦比、降燃料比工作取得重大突破。該廠瞄準國內同行業先進指標,大力開展降焦比、降燃料比攻關,大膽創新,走出了符合本鋼實際的大高爐煉鐵技術路線,入爐焦比、燃料比連續刷新歷史紀錄。5月份,新一號高爐、六號高爐焦比分別創出313kg/t、332kg/t的紀錄;3月份,五號高爐焦比創出373kg/t的紀錄。
轉變觀念,打破常規,科學配礦成效顯著。該廠從優化燒結配礦入手,提出計劃外多耗用100萬噸地方礦粉、多消耗低品位回收混合料和少消耗高價進口礦砂的舉措,首次成功實現了冬季在一、三燒配加地方礦粉,最高配比達到18%.上半年,燒結配礦成本較去年同期降低1.32億元,成效顯著。
深化設備管理,深挖設備潛力,為安全穩定生產保駕護航。該廠結合“6S”管理,大力開展崗位點檢,實現全員設備管理。與去年同期相比,設備運行指標大幅提升。上半年,高爐實際休風率1.37%;燒結機實際作業率97.05%,均達到歷史最好水平。通過自行設計制作高爐爐頂噴涂移動平臺、首創高爐爐頂三層平臺立體交叉作業施工方案等舉措,安全、優質、高效、低耗完成各項檢修任務。通過制訂完善燒結系統應急保供預警機制及強化供輔系統服務意識,為高爐穩定低耗生產奠定了堅實的基礎。堅持開展技術改造、修舊利廢,大力降成本。截至目前,五號高爐爐頂布料溜槽已在線使用729天,創歷史紀錄。水渣轉鼓備件修舊利廢年可節約備件費用119萬元。
通過“宣講到基層、交流面對面”的形式和“降成本6億元,我們怎么辦”大討論活動,查找與先進企業的差距和不足,制訂科學合理的整改目標和有效的整改措施。以科學化、規范化、標準化、精細化管理為原則,深化和完善成本控制責任體系,繼續實施更加全面、細致的預算,層層分解,深入做好成本分析,做到旬分析,月總結。通過成立以廠班子成員掛帥的降焦比降燃料比攻關、配礦攻關、提高煤比風溫攻關、設備保障等攻關組,全力以赴降成本,從年初開始成本指標逐月下降,實現了高起點開局,高標準推進
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