西鋼集團焦爐裝煤改造年創效363萬元
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日前,西鋼集團焦化分廠對焦爐裝煤煤餅進行設計改造取得成功。該廠搗固焦爐裝煤煤餅原設計與機側爐門留有200毫米距離,目的是為了防止加煤過程中焦側煤餅掉頭,機側爐門能順利對位,避免擠壞…
日前,西鋼集團焦化分廠對焦爐裝煤煤餅進行設計改造取得成功。
該廠搗固焦爐裝煤煤餅原設計與機側爐門留有200毫米距離,目的是為了防止加煤過程中焦側煤餅掉頭,機側爐門能順利對位,避免擠壞爐墻。這一設計在實際生產中存在的弊端是:留有的部分間距內全部是煤氣,容易造成機側爐門冒煙。該分廠領導經過研究決定,將裝煤車煤箱后擋板向后移100毫米,裝煤過程中煤餅與機側爐門距離縮短至100毫米,增加了裝煤量,使煤餅的有效長度由原來的12.2米延長到現在的12.3米。在此基礎上強化搗固操作,每爐搗固5批次改為每爐搗固6批次,搗固時間由原操作10分鐘延長至13分鐘,增加搗固煤餅的堆密度,有效避免了焦側煤餅掉頭,機側對位爐門擠壞爐墻現象發生。改造后運行效果穩定,在不影響機側爐頭溫度的情況下,不僅改善了焦爐機側爐門冒煙等問題,也使單爐焦炭產量提高0.1噸左右,按目前的27小時周轉時間生產組織模式計算,年可增產焦炭2592噸,創效363萬余元,在保證焦炭質量的情況下,降低了煉焦成本。