天鐵第一煉鐵廠噸粉電耗指標(biāo)達(dá)到行業(yè)較高水平
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第一煉鐵廠制粉車間通過實施精細(xì)化管控,噸粉電耗這一指標(biāo)得到大幅提升,2013年,噸粉電耗平均值為32.33度電/噸粉,比2012年下降了14.57度,全年噴粉量402781.16噸,按照每度電市場價0.5元計…
第一煉鐵廠制粉車間通過實施精細(xì)化管控,噸粉電耗這一指標(biāo)得到大幅提升,2013年,噸粉電耗平均值為32.33度電/噸粉,比2012年下降了14.57度,全年噴粉量402781.16噸,按照每度電市場價0.5元計算,全年累計創(chuàng)造效益294萬元。目前,在高爐爐況穩(wěn)定順行的情況下,噸粉電耗控制在35—36度。在與周邊同行業(yè)對標(biāo)中,安陽鋼鐵噸粉電耗在40度左右,邯鋼的這一指標(biāo)在37—38度。標(biāo)志著該車間噸粉電耗這一指標(biāo)達(dá)到行業(yè)較高水平。
2013年以來,第一煉鐵廠里對制粉工序的電耗考核更加細(xì)化,夏季是40度電/噸粉,冬季是45度電/噸粉。為了完成這一目標(biāo),制粉車間干部職工絞盡腦汁,大力進(jìn)行技術(shù)改造,實施了一系列精細(xì)化管理措施。
降低煤粉在磨機(jī)內(nèi)的干燥時間,從而降低電耗。職工們在磨機(jī)運行之前開始投高爐煤氣,提高熱風(fēng)爐爐溫,確保磨機(jī)入口溫度維持在260度—300度的標(biāo)準(zhǔn)范圍,使煤粉的干燥時間得到科學(xué)控制,避免了在磨機(jī)內(nèi)長時間滯留。
合理調(diào)整煤粉粒級,提高單位時間內(nèi)的制粉量是降低電耗的重要手段。車間通過對國內(nèi)同型號磨機(jī)粗粉擋板開度進(jìn)行對比后發(fā)現(xiàn),不少同類型企業(yè)的粗粉擋板開度在50%以上,煤粉粒度為25%左右。為此,他們對該設(shè)備進(jìn)行了兩次定位和改造,使之達(dá)到了50%,改造后的煤粉粒度保持在28%左右。
調(diào)風(fēng)量,減阻力,降低主排風(fēng)機(jī)耗電量。制粉車間通過對系統(tǒng)風(fēng)量調(diào)查后發(fā)現(xiàn),風(fēng)粉比例要求控制在1.8—2.3,實際上卻達(dá)到了3.3,導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)量過大,增加了電耗。因此,他們積極采取措施降低系統(tǒng)風(fēng)量,主排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由原來的1380轉(zhuǎn)/分,降至1250轉(zhuǎn)/分,系統(tǒng)風(fēng)量由原來的170000Nm?/h,降至130000Nm?/h,F(xiàn)在,風(fēng)粉比控制在1.86左右。
避峰填谷,調(diào)整磨機(jī)運行時間降電耗。除持續(xù)運行的水泵、油泵等設(shè)備之外,制粉所有設(shè)備都保持在波谷段運行,磨機(jī)白天運行時間為11點到下午4點前,晚上運行時間改為11點到凌晨5點前,其他時間段為清理雜物時間,有效避開了平段和高峰段,節(jié)省大量電費。
2014年以來,為進(jìn)一步降低電耗,該車間又實施了兩項技術(shù)改造項目。一是空壓機(jī)干燥器改造,使空壓機(jī)由以前的“3開1備”運行模式改為2開2備,減少了1臺空壓機(jī)的使用,節(jié)約了大量電耗。二是完善供粉系統(tǒng),實現(xiàn)單臺磨機(jī)供全部高爐噴吹煤粉,提高了設(shè)備的使用效率,確保高爐噴粉不斷粉、不堵粉。
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