上半年,鳳寶特鋼燒結(jié)車間在生產(chǎn)過程中,實(shí)現(xiàn)微負(fù)壓點(diǎn)火生產(chǎn),焦粉和煤氣消耗大幅下降。
該裝置投用以來,該公司煤氣消耗同比下降35%~40%,固體燃料消耗相較降低0.8千克/噸~1千克/噸,轉(zhuǎn)股指數(shù)合格率達(dá)100%;不僅燒結(jié)礦品質(zhì)大幅提高,而且燃料消耗和有害化合物排放降低。
燒結(jié)點(diǎn)火溫度通常通過調(diào)節(jié)煤氣的流量來控制,點(diǎn)火溫度、點(diǎn)火時(shí)間和點(diǎn)火強(qiáng)度都受到點(diǎn)火負(fù)壓的影響。經(jīng)過多次的考察學(xué)習(xí),鳳寶特鋼燒結(jié)車間決定在燒結(jié)機(jī)上加裝1套微負(fù)壓點(diǎn)火裝置,并利用燒結(jié)機(jī)檢修期間完成改造后正式投用。
試運(yùn)行效果明顯:可降低煤氣用量,燒結(jié)后續(xù)過程中料層負(fù)壓降低約2.5千帕。由于點(diǎn)火時(shí)的抽風(fēng)負(fù)壓小,減小了上部料層對(duì)下部料層的擠壓力,使得料層相對(duì)松散,料層透氣性較好,自動(dòng)蓄熱力加強(qiáng),提高了垂直燒結(jié)速度和燒結(jié)礦的質(zhì)量。
“充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,通過設(shè)備改造、工藝改善、優(yōu)化操作等一系列措施,完全有可能把鐵前燒結(jié)工序節(jié)能工作提升到一個(gè)新臺(tái)階。”該車間操作工景超告訴筆者。